今年上半年,安慶石化實現(xiàn)利潤2.83億元,煉油綜合能耗、合成氨綜合能耗等多項指標(biāo)均創(chuàng)歷史最好水平、領(lǐng)先同規(guī)模煉化企業(yè)。安慶石化負(fù)責(zé)人介紹,能耗降低而效益提升,這得益于技術(shù)改造力度加大,釋放出潛能。
和許多行業(yè)一樣,安慶石化遭受到國際油價及歐洲債務(wù)危機的嚴(yán)重沖擊。為此,該公司大力推進(jìn)技術(shù)改造,從源頭向低能耗、低排放的低碳經(jīng)濟發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。公司的化肥尿素裝置每次開停車,就會產(chǎn)生約200噸廢水。過去,企業(yè)都是將這些水直接排入污水處理裝置進(jìn)行處理。技術(shù)人員經(jīng)過測算,若將這些廢氨液回收,進(jìn)行循環(huán)利用,就能回收20余噸的氨。與此同時,經(jīng)過處理的廢水,含氨和二氧化碳的濃度可降到每升5毫克以下,只需再處理一下就可作為鍋爐用水。目前,通過對現(xiàn)有裝置進(jìn)行技造,該裝置產(chǎn)生的廢氨液已經(jīng)全部被重新處理利用。
安慶石化熱電廠區(qū)如今沒有過去刺鼻的異味,公司環(huán)保部門負(fù)責(zé)人指著煙囪飄出的白色氣霧介紹,廢氣走出這套新裝置,出來的全部是水蒸氣。過去,煙氣是燃煤電廠的“老大難”。為此,該企業(yè)投資1.015億元,引進(jìn)國際最先進(jìn)的石灰石—石膏濕脫硫法,建設(shè)新型脫硫裝置。
改造后,該裝置煙氣除塵率、二氧化硫濃度明顯優(yōu)于國家排放指標(biāo),而處理后剩下的材料又變成高品質(zhì)的碳酸鈣,成為搶手的建筑材料。
該公司丙烯腈裝置反應(yīng)氣體冷卻器內(nèi)部,氣體聚合反應(yīng)易堵塞,造成流通面積減小、內(nèi)部壓力升高,不利于丙烯腈的反應(yīng)。過去每當(dāng)運行半年后,裝置就要停產(chǎn)檢修。今年3月,企業(yè)與科研機構(gòu)聯(lián)手,對國外引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行消化、吸收,開發(fā)出在線清洗系統(tǒng),有效減少了堵塞,裝置的運行周期延長了一倍以上,為企業(yè)生產(chǎn)節(jié)約了檢修時間。由于裝置運行平穩(wěn),今年上半年,該企業(yè)丙烯腈產(chǎn)量達(dá)41795噸,盈利1.9億元。
和許多行業(yè)一樣,安慶石化遭受到國際油價及歐洲債務(wù)危機的嚴(yán)重沖擊。為此,該公司大力推進(jìn)技術(shù)改造,從源頭向低能耗、低排放的低碳經(jīng)濟發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。公司的化肥尿素裝置每次開停車,就會產(chǎn)生約200噸廢水。過去,企業(yè)都是將這些水直接排入污水處理裝置進(jìn)行處理。技術(shù)人員經(jīng)過測算,若將這些廢氨液回收,進(jìn)行循環(huán)利用,就能回收20余噸的氨。與此同時,經(jīng)過處理的廢水,含氨和二氧化碳的濃度可降到每升5毫克以下,只需再處理一下就可作為鍋爐用水。目前,通過對現(xiàn)有裝置進(jìn)行技造,該裝置產(chǎn)生的廢氨液已經(jīng)全部被重新處理利用。
安慶石化熱電廠區(qū)如今沒有過去刺鼻的異味,公司環(huán)保部門負(fù)責(zé)人指著煙囪飄出的白色氣霧介紹,廢氣走出這套新裝置,出來的全部是水蒸氣。過去,煙氣是燃煤電廠的“老大難”。為此,該企業(yè)投資1.015億元,引進(jìn)國際最先進(jìn)的石灰石—石膏濕脫硫法,建設(shè)新型脫硫裝置。
改造后,該裝置煙氣除塵率、二氧化硫濃度明顯優(yōu)于國家排放指標(biāo),而處理后剩下的材料又變成高品質(zhì)的碳酸鈣,成為搶手的建筑材料。
該公司丙烯腈裝置反應(yīng)氣體冷卻器內(nèi)部,氣體聚合反應(yīng)易堵塞,造成流通面積減小、內(nèi)部壓力升高,不利于丙烯腈的反應(yīng)。過去每當(dāng)運行半年后,裝置就要停產(chǎn)檢修。今年3月,企業(yè)與科研機構(gòu)聯(lián)手,對國外引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行消化、吸收,開發(fā)出在線清洗系統(tǒng),有效減少了堵塞,裝置的運行周期延長了一倍以上,為企業(yè)生產(chǎn)節(jié)約了檢修時間。由于裝置運行平穩(wěn),今年上半年,該企業(yè)丙烯腈產(chǎn)量達(dá)41795噸,盈利1.9億元。